Vol. 16 No. 1 (2018): Fuentes, el reventón energético
Articles

Non-productive time in tow-section well construction case study in Ecuador

Marco Loaiza
Departamento de Ciencia de la Energía y Mecánica. Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE.
Diego Ayala
Departamento de Ciencia de la Energía y Mecánica. Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE.
Henry Torres
Departamento de Ciencia de la Energía y Mecánica. Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE.
Silvia Ayala
Departamento de Ciencia de la Energía y Mecánica. Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE.

Published 2018-07-24

Keywords

  • Non-productive time,
  • Drilling problems,
  • Drilling optimization

How to Cite

Loaiza, M., Ayala, D., Torres, H., & Ayala, S. (2018). Non-productive time in tow-section well construction case study in Ecuador. Fuentes, El reventón energético, 16(1), 7–17. https://doi.org/10.18273/revfue.v16n1-2018001

Abstract

Considering the current costs for drilling services within a market being completely unstable that have placed the oil barrel at lowest prices in the last decade, it is extremely important to reduce every activity that delay the normal course of well drilling. The proposal for a resource of planning which is obtained from the present research. This resource was developed for engineers and operators aiming at ending of wellbore within scheduled time with the stablished budget, in this way being the operation successful in every well into more quick tasks with higher return on investment by starting early the well production. The economic impact of unplanned events is exposed as a result from this paper

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